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气水反洗石英砂过滤器过滤阶段的异常处理操作要点有哪些?

栏目:行业新闻 发布时间:2026-01-17 访问量:0
气水反洗石英砂过滤器过滤阶段的异常处理核心是 “先判断异常根源,再针对性调整参数或检修设备”,需结合压差、出水水质、设备运行状态三类核心指标排查问题,具体异常现象、诱因及操作要点如下:

一、 压差异常类问题处理

压差是反映滤层堵塞程度的核心指标,正常运行压差为 0.02-0.05MPa,超出该范围需及时处理。

异常现象 1:压差上升过快(<12h 达到 0.05-0.1MPa 阈值)

核心诱因:原水浊度过高(>50NTU)、滤料粒径偏细、反洗不彻底导致滤料板结、进水口滤网堵塞。

操作要点

优先取样检测进水浊度,若超标立即启用前置絮凝沉淀工艺,投加聚合氯化铝(PAC)等絮凝剂降低进水悬浮物含量。

若进水浊度正常,缩短反洗周期至 6-12h,提升气洗强度至 15-18L/(s・m²),延长气水联合反洗时长至 8-10min,破除滤料板结层。

清理进水口前端滤网,防止大颗粒杂质进入滤层加速堵塞。

异常现象 2:压差长期偏低(<0.02MPa)且出水浊度超标

核心诱因:滤料流失导致滤层厚度不足、滤料级配混乱、滤帽破损形成水流短路通道。

操作要点

停机排水,检查滤层表面是否有凹陷、沟槽,补充石英砂至设计厚度(800-1500mm),重新筛分滤料确保粒径 0.5-1.2mm、不均匀系数 K80=1.8-2.0。

拆解检查底部集水器与滤帽,更换破损滤帽,加装滤料防逃网,避免滤料随出水流失。

降低过滤流速至 6-8m/h,重新正洗 2-3min 后再投入运行。

二、 出水水质异常类问题处理

出水浊度达标是过滤阶段的核心目标(市政给水≤1NTU,工业循环水≤5NTU),水质超标需快速定位问题。

异常现象 1:出水浊度持续超标,压差同步上升

核心诱因:滤层堵塞严重、滤料表面形成致密滤饼层、反洗再生不彻底。

操作要点

立即启动强化反洗程序:单独气洗 5min→气水联合反洗 10min→单独水洗 5min,必要时投加专用滤料清洗剂,剥离滤料表面粘性杂质。

反洗完成后正洗至出水浊度≤1NTU,再恢复过滤;若仍超标,需筛分滤料,更换老化污染的上层滤料(约 30%)。

异常现象 2:出水浊度波动大,伴随气泡夹带

核心诱因:过滤前排气不彻底、反洗后滤层残留气泡、进水水温过高导致溶解气体析出。

操作要点

打开顶部排气阀,缓慢排气至无气泡溢出后关闭,避免气流扰动滤层。

若反洗后重启设备,延长正洗时间至 3-5min,确保滤层内残留气泡完全排出。

控制进水水温≤40℃,必要时在进水端加装脱气装置。

三、 设备运行状态异常类问题处理

异常现象 1:罐体局部振动、噪音大

核心诱因:反洗进气阀未完全关闭、罐内残留空气、流速突变导致水锤冲击。

操作要点

检查反洗进气阀启闭状态,确保完全关闭,排查管路是否存在漏气点。

降低过滤流速,通过调节阀平稳控制流量,避免水泵频繁启停造成的流速波动。

异常现象 2:滤料流失(排水口可见砂粒)

核心诱因:水洗强度过高、滤帽缝隙过大或破损、滤层膨胀率超过 50%。

操作要点

立即降低水洗强度至 15-18L/(s・m²),控制滤层膨胀率在 30%-50%。

停机检查滤帽,更换破损部件,调整滤帽缝隙至 0.2-0.5mm(与滤料粒径匹配)。

四、 异常处理通用原则

优先判断 “可逆性”:先通过调整运行参数(流速、反洗强度)解决问题,无效后再停机检修设备。

建立异常台账:记录异常现象、发生时间、处理措施及效果,为后续优化运行参数提供依据。

避免盲目反洗:频繁反洗会加剧滤料磨损,需结合压差与水质数据判断是否需要反洗。


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