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石英砂过滤器气水混合冲洗常见问题及解决方法

栏目:行业新闻 发布时间:2026-01-13 访问量:0

在石英砂过滤器气水混合冲洗过程中,问题多集中于“气水混合不均”“滤料流失/板结”“冲洗效果不佳”“设备异常振动/异响”四大类,其核心成因与气水参数匹配、设备状态、操作流程相关。以下是具体问题、成因及针对性解决方法,兼顾实操性与可落地性:

一、气水混合不均,局部滤层未充分冲洗

1. 核心表现

滤层局部无“沸腾”翻滚现象,部分区域水流平缓;冲洗排水浊度前期高、后期骤降但仍高于5NTU;过滤器进出口压差恢复不彻底(冲洗后仍>0.05MPa)。

2. 主要成因

(1)布气/布水装置堵塞或损坏:滤帽、布气板小孔被杂质堵塞,或布水器支管错位,导致气水分布不均;(2)气水压力/强度不匹配:气压过高(>0.15MPa)导致气流集中冲击局部,或水压过低(<0.2MPa)无法形成均匀水流;(3)滤层板结前兆:长期未彻底冲洗导致滤料局部结块,阻碍气水渗透。

3. 解决方法

(1)检查清理布水布气装置:停机后拆卸滤罐上盖,检查滤帽、布气板,用高压水冲洗堵塞小孔,更换破损的滤帽或密封垫;若布水器支管错位,重新校准固定;(2)精准匹配气水参数:将气洗压力稳定在0.1~0.15MPa、水洗压力0.2~0.3MPa,按“先气洗松动、再气水联合、最后水洗”的顺序操作,确保滤层膨胀率达30%~50%;(3)处理滤层板结:若存在局部板结,先单独气洗5~8分钟(强度提升至18~20 L/(m²·s)),再进行常规气水混合冲洗,必要时添加少量反洗辅助剂(如0.1%柠檬酸溶液)溶解黏结杂质。

二、滤料大量流失,设备运行成本升高

1. 核心表现

冲洗排水中含大量石英砂(排水浊度>100NTU),停机检查发现滤层厚度明显减小;长期流失会导致过滤效果下降,需频繁补加滤料。

2. 主要成因

(1)气水强度过高:气洗强度>18 L/(m²·s)或水洗强度>22 L/(m²·s),导致滤层膨胀过度(>50%),细颗粒滤料被水流带出;(2)滤帽损坏或间隙过大:滤帽缝隙磨损(正常间隙0.2~0.3mm,磨损后>0.5mm),无法截留细滤料;(3)冲洗流程不当:直接开启气水联合冲洗,未先单独气洗松动滤料,导致滤层受力不均被冲击流失;(4)滤料级配不合理:细颗粒滤料(粒径<0.5mm)占比过高,抗冲击能力弱。

3. 解决方法

(1)降低气水强度至合理范围:单层石英砂滤料气洗强度回调至10~15 L/(m²·s),水洗强度15~20 L/(m²·s),确保滤层膨胀率控制在30%~50%;(2)更换破损滤帽:统一更换滤帽,确保缝隙间隙符合标准(0.2~0.3mm),安装后检查密封性;(3)规范冲洗流程:严格遵循“单独气洗3~5分钟→气水联合冲洗3~5分钟→单独水洗2~3分钟”的顺序,避免滤层直接受强气流+水流冲击;(4)优化滤料级配:补加粒径0.5~1.2mm的石英砂,调整细颗粒滤料占比<30%,提升滤层整体稳定性。

三、冲洗效果不佳,滤料再生不彻底

1. 核心表现

冲洗后滤层仍有泥膜附着,滤料颜色发暗;恢复过滤后,进出口压差快速升高(<24小时达0.08MPa以上),出水浊度波动大(>1NTU)。

2. 主要成因

(1)气水强度不足:气洗强度<10 L/(m²·s),滤层无法充分膨胀翻滚,杂质难以剥离;(2)反冲洗周期过长:未及时根据进水浊度调整冲洗频率,导致杂质在滤层深层累积,常规冲洗无法去除;(3)气水混合比例失衡:气流过弱(比例<1:2)或水流过弱(比例>1:1.2),无法形成“剥离+携带”的协同效果;(4)滤料老化:滤料使用年限超8年,表面微孔堵塞,吸附能力下降,常规冲洗无法再生。

3. 解决方法

(1)提升气水强度:将气洗强度调整至12~15 L/(m²·s),水洗强度18~20 L/(m²·s),确保滤层充分沸腾;若为双层滤料(无烟煤+石英砂),可适当降低气洗强度(8~12 L/(m²·s)),避免无烟煤流失;(2)优化反冲洗周期:根据进水浊度调整,常规工况(浊度<50NTU)3~7天冲洗一次,高浊度工况(浊度>150NTU)1~2天冲洗一次,暴雨后及时追加冲洗;(3)校准气水比例:按1:1.2~1:2的核心比例重新调整参数,先通过单独气洗松动杂质,再开启联合冲洗,确保杂质被水流及时带出;(4)更换老化滤料:对使用超8年或污染严重的滤料,进行全面更换,更换后先进行2~3次空罐气水冲洗,去除新滤料表面粉尘。

四、设备异常振动、异响,存在安全隐患

1. 核心表现

气水混合冲洗时,滤罐出现明显振动(振幅>2mm),同时伴随“咚咚”的撞击声或“嘶嘶”的漏气声;严重时连接管道接口渗漏,阀门卡顿。

2. 主要成因

(1)进气/进水压力波动过大:空压机压力不稳定(波动>0.05MPa),或进水管网水压突变,导致气水混合时产生水锤效应;(2)布气装置安装不牢固:布气板、支管固定螺栓松动,气流冲击时产生振动;(3)滤罐内存在空气滞留:冲洗前未排尽滤罐内空气,气水混合时形成气堵,导致局部压力骤变;(4)阀门故障:气动/电动阀门开关不顺畅,导致气水瞬时冲击过大。

3. 解决方法

(1)稳定气水压力:检查空压机运行状态,加装压力缓冲罐,确保气压波动<0.03MPa;进水管网加装稳压阀,控制水压稳定在0.2~0.3MPa;(2)紧固布气装置:停机后打开滤罐上盖,重新紧固布气板、支管的固定螺栓,检查并更换松动的密封垫;(3)排尽罐内空气:冲洗前先开启滤罐顶部排气阀,直至排气口无气泡排出后再关闭,避免气堵产生;(4)检修阀门:拆解检查气动/电动阀门,清理阀体内杂质,更换磨损的阀瓣或密封件,确保阀门开关顺畅,必要时加装阀门定位器提升控制精度。

五、共性预防措施

1. 定期巡检:每周检查布水布气装置、滤帽、阀门状态,每月校准气水压力/强度参数;2. 记录分析:建立冲洗日志,记录进水浊度、气水参数、冲洗时长、排水浊度等数据,通过数据趋势预判问题;3. 规范操作:严格遵循“先排气、先气洗、再联合、后水洗”的流程,避免违规操作导致的设备问题;4. 滤料维护:每季度抽样检查滤料级配和污染情况,及时补加或更换滤料,确保滤层性能稳定。


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