污水厂尾水深度处理中活性炭过滤器的反洗周期,核心是平衡滤料净化效率、运行能耗与滤料 / 生物膜寿命,需结合尾水水质、工艺类型(普通活性炭 / 生物活性炭 BAC)、运行参数及出水指标综合确定,既不能因周期过长导致滤料堵塞、出水超标,也不能因周期过短浪费反洗水和能耗,具体确定方法如下:
1. 尾水进水水质(最关键因素)
尾水的悬浮物(SS)、胶体含量、有机物浓度直接决定滤料堵塞速率,是反洗周期的核心依据:
SS 与胶体含量:若尾水 SS>10mg/L(如雨季合流制污水厂尾水),悬浮物易截留于滤料表层,堵塞孔隙,反洗周期需缩短至3~5 天;若尾水 SS≤5mg/L(常规达标尾水),滤料堵塞慢,周期可延长至7~10 天。
有机物与微生物含量:BAC 工艺中,尾水有机物会促进生物膜生长,若有机物浓度高(COD>40mg/L),生物膜易过度增殖导致滤料层阻力上升,反洗周期需控制在5~7 天;低有机物尾水(COD≤30mg/L)下,生物膜生长稳定,周期可延长至7~10 天;普通活性炭(无生物膜)因仅靠物理吸附截留有机物,滤料堵塞更快,周期通常为5~7 天。
2. 工艺类型(BAC 与普通活性炭的本质差异)
生物活性炭(BAC)工艺:滤料表面附着的生物膜是核心净化单元,反洗过频会破坏生物膜结构、流失功能性菌群,因此反洗周期需比普通活性炭长20%~30%;且反洗时需控制强度,避免生物膜大面积脱落。
普通活性炭工艺(无臭氧协同 / 无生物作用):仅依赖物理吸附,滤料孔隙易被悬浮物和胶体堵塞,反洗周期需更短,以保障吸附通道通畅。
3. 运行参数
过滤流速:常规尾水深度处理过滤流速为 8~12m/h,若流速>12m/h,水流对滤料层的剪切力增大,悬浮物易深入滤料内部,堵塞微孔,反洗周期需缩短 10%~20%;若流速≤8m/h,滤料与污染物接触充分,堵塞慢,周期可延长。
滤料层高度:滤料层高 1.5~2.0m(BAC 工艺推荐 2.0m)时,滤料容纳污染物的 “缓冲空间” 更大,反洗周期可延长;若层高<1.5m,滤料吸附容量有限,周期需缩短。
压力差(ΔP):运行初期压力差为 0.03~0.06MPa,当压力差升至0.1MPa(预警阈值)时,说明滤料层已明显堵塞,需立即启动反洗,这是反洗周期的直接触发信号。
4. 出水水质指标反馈
当出水出现以下情况时,需提前缩短反洗周期或立即反洗,而非等待预设周期:
出水浊度>1NTU、COD 突然升高 10% 以上(排除原水波动);
BAC 工艺中出水氨氮回升(生物膜被悬浮物覆盖,硝化功能失效);
出水出现异味(截留的异味物质因滤料堵塞无法被有效吸附)。
1. 基于压力差的 “阈值触发法”(最常用的工程方法)
设定基准阈值:根据尾水水质和工艺类型,预设压力差预警值(常规 0.1MPa,BAC 工艺可放宽至 0.12MPa,因生物膜可分担部分阻力);
动态监测:通过过滤器进出口压力表或在线压差监测仪,每日记录压力差变化;
确定周期:从启动运行到压力差达到预警值的时长,即为实际反洗周期。例如,某污水厂 BAC 工艺尾水 SS=3mg/L、过滤流速 = 10m/h,压力差从 0.04MPa 升至 0.1MPa 用时 7 天,则反洗周期定为 7 天,后续可根据水质波动微调。
2. 基于运行时间的 “基准周期法”(备用参考方法)
先根据行业经验设定基础周期,再结合实际工况修正:
工艺类型 尾水水质条件 基础反洗周期 修正原则(偏离基础水质时)
BAC 工艺 SS≤5mg/L、COD≤30mg/L 7~10 天 SS>5mg/L,缩短至 5~7 天;COD>40mg/L,缩短至 5 天
普通活性炭工艺 SS≤5mg/L、COD≤30mg/L 5~7 天 SS>5mg/L,缩短至 3~5 天;余氯>0.1mg/L,缩短至 3 天(余氯加速滤料老化)
3. 基于水质指标的 “精准调整法”(适用于高要求场景)
对尾水回用或准 Ⅳ 类提标项目,可通过监测滤后水浊度、COD、氨氮的变化趋势确定周期:
每日取滤后水样检测,若连续 3 天浊度从 0.5NTU 升至 1.0NTU,或 COD 去除率从 40% 降至 30%,说明滤料已部分堵塞,需将原周期缩短 1~2 天;
BAC 工艺中,若出水氨氮从 0.2mg/L 升至 0.5mg/L,说明生物膜被覆盖,需立即反洗,并将后续周期缩短 20%。
4. BAC 工艺的特殊确定原则
因生物膜的存在,BAC 工艺反洗周期还需兼顾生物膜活性:
反洗周期不宜短于 5 天,否则新生生物膜未成熟即被冲脱,丧失生化降解能力;
若生物膜老化(镜检发现生物膜厚度>50μm、原生动物减少),可适当缩短周期(从 7 天调至 5 天),通过反洗去除老化生物膜,促进新膜生长;
反洗时优先采用 “气水联合反洗”(先气洗 3~5 分钟松动生物膜,再水洗),而非单纯水洗,可减少生物膜过度流失。
市政污水厂提标项目(O₃-BAC 工艺):尾水 SS=4mg/L、COD=35mg/L,过滤流速 = 10m/h,初期设定反洗周期 7 天,运行后发现第 6 天压力差升至 0.09MPa、出水 COD 从 25mg/L 升至 28mg/L,遂将周期调整为 6 天,调整后出水指标稳定。
工业园区污水厂尾水回用项目:尾水含微量胶体,SS=8mg/L,普通活性炭工艺初期周期 5 天,运行后滤料表层快速板结,第 4 天压力差即达 0.1MPa,故缩短至 4 天,并增加前端混凝沉淀预处理,后续周期恢复至 5 天。