印染、造纸、化工等行业产生的工业废水,普遍存在色度高、有机物含量高、处理难度大等问题,其中脱色是废水处理的核心痛点之一。传统脱色工艺多采用化学药剂处理,不仅成本高、易产生二次污染,还难以达到环保排放标准。近日,某大型印染企业(日处理印染废水2万吨)引入颗粒炭填充活性炭过滤器,搭配介质过滤器构建深度处理系统,经过3个月实测运行,成功破解工业废水脱色难题,运维成本降低40%,处理效果远超预期。
该印染企业此前采用“混凝沉淀+常规过滤”的处理工艺,其中常规过滤环节采用普通介质过滤器,仅能拦截大颗粒杂质,无法有效去除废水中的色素与溶解性有机物,导致处理后废水色度超标,无法达标排放。企业曾尝试添加化学脱色剂,但不仅增加了处理成本,还产生了大量污泥,后续处理难度大、环保压力突出。此外,普通介质过滤器滤芯堵塞频繁,需频繁反洗与更换,运维成本高昂,严重影响生产连续性。
为解决上述痛点,该企业对废水处理系统进行升级,引入颗粒炭填充活性炭过滤器,与原有介质过滤器协同运行,构建“混凝沉淀+介质过滤+颗粒炭吸附”的深度处理流程。介质过滤器负责前置过滤,拦截废水中的大颗粒悬浮物、污泥等杂质,避免杂质堵塞颗粒炭滤料,为颗粒炭填充活性炭过滤器提供良好的进水条件;颗粒炭填充活性炭过滤器则利用颗粒活性炭的高吸附性能,高效吸附废水中的色素分子、有机物及微量污染物,实现脱色与深度净化双重目标。
实测数据显示,颗粒炭填充活性炭过滤器投入运行后,印染废水色度去除率达到98%以上,COD去除率提升至82%,BOD去除率达78%,处理后的废水完全符合《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012),可直接排放或循环回用。同时,设备运行稳定性显著提升,介质过滤器与颗粒炭填充活性炭过滤器协同工作,滤芯堵塞频次降低70%,反洗周期延长至30天,人工维护成本降低60%;颗粒炭滤料可通过再生反复使用,耗材成本降低30%,综合运维成本降低40%以上,每年可节约运维成本近80万元。
企业运维部门负责人表示,颗粒炭填充活性炭过滤器与介质过滤器的协同应用,彻底解决了印染废水脱色的行业痛点,既实现了环保达标,又降低了运维成本,为印染行业工业废水深度处理提供了宝贵的实践经验。